福建进口浮筑楼板减振块施工队

时间:2022年05月20日 来源:

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    1存在的问题某公司3号线为4500t/d预分解窑熟料生产线,于2011年5月投产。生料制备系统选用TRMR5341立磨,设计生产能力为420t/h。生料磨工序电耗为17.0kWh/t生料(不含窑尾排风机)。由于循环风机已运行5年多,风叶已严重磨损且通过3次对循环风机效率测试,分别为64%、%、62%,判定风机运行工况处于低效区运行。为进一步降低熟料电耗,公司决定利用2016年冬季错峰生产的契机,对生料磨系统循环风机进行改造。风机改造前数据统计见表1。2改造方案及实施过程在原有风机的基础上,保持原有进出口风管、电动机、风机主轴及进口阀门不变,更换高效率风机风叶、壳体,以取得节能的效果。改造于2016年11月20日开始,拆除风机壳体及风叶。拆除后风机主轴由风机厂整体拉走进行改造。2017年1月17日开始安装,1月25日安装结束。风机初次试运行数据(进口阀门开度0%,运行20min)见表2。3风机振动原因及处理过程1)3号熟料生产线于2017年3月21日投料,生料磨于22日3:01启磨,启磨后循环风机转速给定970r/min,进口阀门全开的状态下,电流151A左右,风机前轴承垂直振动速度2.3mm/s,后轴承垂直振动速度1.3mm/s。运行30min后,发现风机前后轴承振动速度呈上升趋势。湖北变压器浮筑楼板减振块公司浮筑楼板减震块的设计与施工?

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    导致管道的振动传递到建筑结构(公众号:泵管家),在支架下面做好减振处理,能较好的阻止振动能量向建筑结构的传播。减振砖减振砖安装示意图管道穿墙处理一般管道与墙体是硬连接,管道振动的能量相当一部分传递给了建筑结构,所以要对管道与墙体进行脱开处理,阻止能量的传递。天花墙身减振器管道阻尼隔声包扎管道振动噪声较高,振动的空气声也会对居民造成影响,所以要对管道进行综合的阻尼隔声包扎,一方面减小管道的振动,另一方面也可以起到隔绝空气声的作用。阻尼隔声毡管道隔音安装示意图可见,水泵噪声治理是一项专业的、系统的改造工程,应该从声源的发声、传播和用户接收端共同做好声学的设计和处理,才能比较大限度降低水泵噪声对住户的影响。

二次隔振结构的振动传递在一次隔振结构的振动传递的基础上进一步衰减,从而使传递比更小而隔振效果更好。振动的传递率与干扰频率的四次方成反比,即双层隔振系统对高频振动具有更佳的隔振效果。双层隔振系统具有两个固有频率,在第二固有频率以上频段,双层隔振系统的振动传递率随着频率上升而迅速减少,隔振效果优于一级隔振系统的情况,但是,在中低频段,由于两个固有频率的存在,隔振效果变差,尤其在第二固有频率附近。此外,随着m1的减少,高频段传递率减少的速度有增加的趋势,提高了系统的高频隔绝能力;但是,固有频率也随之向低频移动,对应的峰值也迅速上升,将使系统的中低频隔振能力恶化,降低了隔振效率。如果设置二次隔振结构是将一、二次隔振结构叠加,将会产生隔振结构总高度提高,设备重心提高而影响运行稳定性的不足。如果采用一、二次隔振结构镶嵌式设置,将产生有效安装台面规格不足,而适应范围窄的不足。技术实现要素:为了克服设备设置二次隔振结构会产生设备总高度提高、共振现象的存在及设备启动位移的不足,本发明的目的在于提供一种设备二次隔振结构,总高度低,能消除共振现象,又能有效地控制设备启动、关闭阶段位移的复合隔振基座。水泵隔振找声华,声华声学提供水泵隔振浮动地台的整体解决方案。

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录音棚隔振,与周围环境的友好相处与和谐发展;控制噪声污染;确保员工和周围居民的身心健康;这些都是水泥企业在追求经济效益的同时所要承担的社会责任。而且,随着科学技术的进步以及人们对生存环境要求的提高,这些社会责任的目标要求会进一步提高。3结语鼓风机的连接管道和薄壁钢板烟囱是噪声治理的薄弱环节,在管壁外包扎50mm厚的玻璃纤维棉,将玻璃纤维棉固定在钢板上,吸收管壁透射及振动噪声。用钢丝网扎紧,再用20mm厚的水泥粉刷。四川专业做浮筑楼板浮动地台的公司。橡胶浮筑楼板减振块多少钱

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    2h后前后端轴承振动速度分别上升至3.1mm/s、4.2mm/s。操作员采取降风机转速的措施,5h后,风机转速已降至930r/min,但风机后轴承振动速度仍上升至6.0mm/s并跳停。风机轴承振动曲线见图1。2)停机后,现场检查发现风叶上有积灰,判断振动原因为风叶积灰引起,清理风叶、现场作风叶动平衡测试后空负荷试运,后轴承振动速度为1.0mm/s。带料运行,风机转速仍控制在970r/min,运行电流155A,前后轴承振动速度分别为/s、1.3mm/s。运行8h后振动速度再次上升至5.8mm/s并跳停。随后对风机轴承进行检查,未发现异常;对风机联轴器重新找正并清理风叶,再次作风叶动平衡测试,发现风叶振动相位发生变化。风机在试运行及带料运行前振动速度都在2.3mm/s以下,但是在运行几小时后,振动速度持续上升,通过对多次动平衡测试数据进行总结和分析,发现每次测试,振动相位都在改变,由此判断振动不平衡的原因不是风叶不平衡造成,应为风叶上的积灰引起,且积灰位置随风机转动不断发生改变。再次对风叶进行***检查,发现风叶内圈的导风锥与轴之间的结合处存在微小间隙。风机运行时,气体内所带的粉尘通过间隙进入导风锥内部,当粉尘增加到一定量时。福建进口浮筑楼板减振块施工队

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