镇江大隈数控系统维修不限型号
事例:故障现象:一数控系统,机床送电,CRT无显示,查NC 电源+24V、+15V、-15V、+5V均无输出。故障分析:此现象可以确定是电源方面出了问题,所以可以根据电气原理图逐步从电源的输入端进行检查,当检查到保险后的电噪声滤波器时发现性能不良,后面的整流、振荡电路均正常,拆开噪声滤波器外壳发现里面烧焦,更换噪声滤波器后,系统故障排除。事例:故障现象:一台数控车床配FANUC0-TD系统,在调试中时常出现CRT闪烁、发亮,没有字符出现的现象,我们发现造成的原因主要有:1)CRT亮度与灰度旋钮在运输过程中出现震动。2)系统在出厂时没有经过初始化调整。3)系统的主板和存储板有质量问题。解决办法:首先,调整CRT的亮度和灰度旋钮,如果没有反应,请将系统进行初始化一次,同时按RST键和DEL键,进行系统启动,如果CRT仍没有正常显示,则需要更换系统的主板或存储板。龙门式数控机床西门子840di数控系统维修报警300500/0001H.镇江大隈数控系统维修不限型号
25050 轮廓监控,轮廓误差大于轮廓监控公差带,即轮廓误差大于MD36400设定值 1.增大轮廓监控公差带MD36400设定值 2.对位置环和速度进行优化 3.提高增益MD32200设定值 4.减小加速度MD32300设定值 5.检查机械部分 25060 速度设定值点限制,指令速度大于****大速度设定值,即速度设定值大于MD36210中的数值 1.检查速度的实际值是否受到机械部件运动的影响 2.检查速度设定值电缆 3.修改****大速度MD36210和设定值监控延迟时间MD36220 25070 轴的漂移太大 通过关闭自动补偿,调节偏移补偿,知道位置滞后为零,然后再恢复自动补偿以便平衡动态漂移变化 25080 轴的位置监控,跟随误差大于精确****停设定值,即跟随误差大于MD36010的设定值 1.适当增加精确准停限制MD3600,MD36010 2.增加****停时间MD36020 3.优化速度/位置调节器,提高伺服增益MD32200镇江大隈数控系统维修不限型号数控机床常见硬件报警指示故障诊断方法分析.
西门子数控机床一般都采用增量式旋转编码器或增量式光栅尺作为位置反馈元件,因而机床在每次开机后都首先进行回参考点的操作,以确定机床的坐标原点,寻栈参考点主要与零点开关、编码器或者光栅尺的零点脉冲有关,一般有2种方式。 轴向预定方向快速运动,压下零点开关后减速向前继续运动,直到西门子数控系统收到个零点脉冲轴停止远动,数控系统自动设定坐标值。在这种方式下,停机时轴恰好压在零点开关上,如果采用自动回参考点,轴的运动方向与上述的预定方向相反,离开零点后,轴再反向运行,当又压上零点开关后,PLC产生减速信号,使数控准备接收个零点脉冲,以确定参考考点
事例:故障现象:一加工中心,开机后打开急停,系统在复位的过程中,伺服强电上去后系统总空开马上跳闸。故障分析:该加工中心使用国产数控系统,经对故障进行了检查分析,首先怀疑是否是空开电流选择过小,经过计算分析后确认所选择的空开有点偏小,但基本符合机床要求,然后用示波器观察机床上电时的电流的变化波形,发现伺服强电在上电时电流冲击比较大,也就是电流波形变化较大,进一步分析发现由于所选伺服功率较大,且伺服内部未加阻抗等装置,在使用时须外接一电抗与制动电阻,电气人员在设计时加了制动电阻,为了节省成本没有使用阻抗。按照要求加上阻抗后,系统上电恢复正常。Heidenhain海德汉系统报警115plc故障维修.
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数控系统维修 1、9012报警 原因: 1、电机输出电流过高; 2、电机相关参数与电机本身不匹配; 3、电机绝缘不良。 解决方案: 1、检查电机绝缘情况,并加以改善; 2、检查相关电机参数并修改; 3、更换SPM单元。 案例描述:0i–MC系统,配SVSP A06B-6134-H303#A,三个伺服轴可正常动作,但在刚给出主轴转动指令后而主轴还没转动时即出现9012报警。 报警解释:主轴9012报警:电机输出电流过高。 故障分析:系统侧的故障点:电机相关参数与电机不匹配、电机绝缘不良、主轴放大器故障、 动力线相序不正确。 处理结果:检查发现是动力线相序接反导致该故障。镇江大隈数控系统维修不限型号
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